案例|高氮、高COD制藥廢水處理項目
工程概況
浙江某化工企業主要生產頭孢類產品的中間體,生產過程中產生一定量的廢水,其鹽度高、色度深、毒性大。由于企業增產,原處理工藝已經無法達到排放標準。為此決定在原工藝基礎上進行改造,出水水質需滿足《化學合成類制藥工業水污染物排放標準》(GB21904—2008)。
工藝流程
原工藝采用水解池與接觸氧化池交替串聯模式,但無法將高COD、高氨氮廢水處理達到《化學合成類制藥工業水污染物排放標準》(GB21904—2008)。原水解池、接觸氧化池容積偏小,生化反應不夠充分,二級反應池和二級沉淀池閑置,故需對該工藝進行改造。
龍安泰環保將高濃度廢水與低濃度廢水進行分質分流收集,根據設計工藝流程,改造后處理能力為220m3/d。對原調節池的單一收集方式進行整改,低濃度廢水與高濃度廢水分開收集,并且分別處理,最終合并處理。對高濃度混合廢水,采用LEM微電解催化氧化工藝降低COD含量。為了應對混合廢水中部分高氨氮廢水,除了設置AO池反硝化工藝外,還專門設置MAP預處理工藝用以去除該部分廢水中的氨氮。對原水解酸化和接觸氧化工藝進行ABR厭氧改造,高濃度廢水經過預處理后與低濃度廢水匯合進入ABR進行厭氧處理。生化反應后的出水進行深度物化處理,進一步降解廢水中難生化物質,提高廢水的可生化性,沉淀出水進入LCO臭氧催化氧化進行深度處理,以保證出水水質達到排放標準。
項目效果
采用LEM微電解催化氧化+ABR+A/O+LCO臭氧催化氧化組合工藝處理該高氨氮、高濃度有機廢水,處理效果理想,系統穩定,抗沖擊負荷較強,對COD和NH3-N的去除率分別可達到98%和87%以上,該項目于2018年8月通水,系統出水穩定,出水水質可達到《化學合成類制藥工業水污染物排放標準》(GB21904—2008)。